濃縮機是重要的選礦加工機械設(shè)備,濃縮機的工作效率差,用戶需要注意可能是設(shè)備老舊問題,另一方面有可能存在著濃縮機結(jié)構(gòu)設(shè)計不完善和一些其他問題。下面上海卓亞礦山機械簡單給大家羅列下,老舊濃縮機設(shè)計不完善的在哪?并如何解決這些問題。
濃縮機的沉降槽槽幫較淺,沉降槽幫的高低并不影響其生產(chǎn)能力,主要取決于沉降速度和槽體的沉降面積,但實際上,濃縮槽內(nèi)的固體顆粒并不是在靜態(tài)液中自由沉降的,顆粒在下降的過程中,會隨著礦漿的密度增大而逐漸減小沉降速度,當槽中的截面達到臨界速度時候,如果槽幫太淺,濃縮效果很難控制。
雖然大家認為槽體本身不大,在不影響澄清度的情況下,可以適當?shù)脑黾硬垠w高度,這樣不僅能提高澄清液的溢流速度,還能提高底流濃度。另外,將5層沉降槽改為3層,抽掉其中的第二、四層,可增加溢流產(chǎn)量30%以上。
內(nèi)置的溢流溝,一般的老式
濃縮機都是采用的內(nèi)置溢流溝,與槽頂?shù)拈g距有些遠,而且還被木板蓋住,操作員根本無法觀察到溢流的情況,長期積累,不處理,容易淹沒溢流溝,使溢流失效。改善方法:可以取消濃縮槽出液的控制閥,將出液改為進液控制,把濃縮產(chǎn)能及濃縮效果改由進液閥門控制,這樣通過溢流后的上清液能夠被及時排出,可確保溢流溝不被淹、不積渣。
相互交錯型長短刮臂,老式濃縮機的刮臂是兩對工字梁長短型,以十字型安裝,每根刮臂上的刮板之間都留有空間,且長短刮臂上的刮板都相互交錯著,在刮渣的過程中,由于刮渣的阻力非常大,所以每次刮動,渣的移動距離都很小。內(nèi)部的沉渣必須經(jīng)過長臂刮板-短臂刮板-長臂刮板-短臂刮板的多次作用才能將其渣體排出,這種間斷性作業(yè)使得排渣的效率非常低?蓪饪s機的大小刮臂改為兩根對稱的桁架刮臂,呈三角狀,前后刮板間相互重疊10-30mm,刮板高度根據(jù)刮渣量來確定。這樣的設(shè)計能夠保證刮臂連續(xù)刮渣,而且,重量輕,穩(wěn)定性好,抗彎性能好,運轉(zhuǎn)阻力小。